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【大国名匠】系列之关荣:酷爱创新改革的“高级蓝领”

2016-09-22 16:44:18 责任编辑:刘莉
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关荣,男,高中毕业,吉林江北机械制造有限公33车间班长,2005年获“全国劳动模范”称号。

  关荣,男,高中毕业,吉林江北机械制造有限公33车间班长,2005年获“全国劳动模范”称号。
  主要事迹:
  关荣高中毕业就入“江机”当铣工,像很多老国企一样,“江机”精密设备的更新,远赶不上市场脚步。在这种情况下,企业要加工出先进的新品,就要有更“精密”的一线熟练工人。而对于关荣来说,已不仅是熟练的问题了———他进行工艺创新和实用小改小革的“本事”,堪称一绝。
  在机床前,他拿着自己研制的胎具和一个加工过的产品件,比划着说:这个件如果拿原有的夹具加工,固定不好它就会飞出去,而且每打一个孔就要量一次孔距,很费时,不是极熟练的工人做不了这活儿。所以,他就琢磨着造了两个新夹具,把件往新夹具里一扣,固定极牢。用这个夹具,就是随便叫个新手也能把件加工得很好。这就是关荣的绝活。关荣所在车间的王主任说:“一般的生产工人,都是按照技术人员出的图纸和模具,叫咋干就咋干,出来的产品不合格,就往技术员那儿一端说‘你看这个不合格’。关荣从来不这样。拿来图纸他要研究,产品不合格他一定会动脑筋,提出怎么改进才行。我常看见他在机床前反复研究夹具上的零件。你交给他的活儿,他总能保质保量地完成。”
  2000年,关荣所在车间接了一件棘手活儿:该产品的位置孔是封闭尺寸,且零件厚度较大,加工极难,废品率高。按试制方法,5台设备一天只能加工2件,要6个月才能完成,这根本来不及。关荣与技术员商量,将废品率最高的工序进行改进,同时重新设计调整了刀具,多个机床分孔加工,效率大大提高,两台设备两个月就完成了那批活儿,质量指标由原来的70%提高到98%。该厂因此得到了更多的订单。5年来,这种产品共加工了2576个,仅这一项,关荣就为公司节约28万元。
  去年8月,在加工某军品时,由于压铸模具突然损坏,再加工时间又来不及。这样,转到关荣他们这个工序的毛坯零件数量,要求他们不能按照常规良品率进行生产。接到这个棘手活儿后,关荣反复研究了几道容易出现废品的工序,新设计了几种刀具,并用过去的废品进行了对刀试验,做到了万无一失。结果,毛坯上线加工出来,良品率达到了100%。要知道,按照常规,这个产品的良品率只能达到50%。
  为了这些随时随地的小改小革,关荣多年来遍访厂内的老技师、老工人,不断向他们学习,跟他们切磋。关荣为此还多了一项业余爱好:买书。新华书店每进来机械加工方面的专业新书,再贵他也要买来看。他说有时遇到事了,翻书参考一下真有帮助。据统计,仅近5年,他完成的技术革新就有13项,共创价值82万余元,被厂里评为关键技能带头人。
搜集整理 鲁彬之